行業(yè)動(dòng)態(tài)
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開卷矯平縱剪生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的特點(diǎn)。
一:開卷矯平縱剪生產(chǎn)線控制系統(tǒng)硬件特點(diǎn)。
在確定如何搭建控制系統(tǒng)的過程中,為不銹冷軋廠設(shè)計(jì)的開卷矯平縱剪生產(chǎn)線的系統(tǒng)集成思想,在系統(tǒng)中大量使用了Profi-bus網(wǎng)絡(luò),最大限度地節(jié)省了現(xiàn)場(chǎng)電纜長(zhǎng)度和數(shù)量,減少了材料和安裝費(fèi)用,減少了接線錯(cuò)誤,縮短了調(diào)試時(shí)間,提高了系統(tǒng)可靠性,降低了維護(hù)成本。采用分層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),底層Profibus -DP網(wǎng)絡(luò)滿足實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的高速性和準(zhǔn)確性,高層MPI網(wǎng)絡(luò)則適應(yīng)大批量數(shù)據(jù)傳輸。這樣的網(wǎng)絡(luò),充分利用了網(wǎng)絡(luò)硬件資源,減少了網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)的沖突和等待時(shí)間,為高精度的自動(dòng)控制提供了可靠的數(shù)據(jù)平臺(tái)。
二:開卷矯平縱剪生產(chǎn)線控制系統(tǒng)軟件特點(diǎn)。
首先,在控制軟件的編制過程中,根據(jù)各種任務(wù)的特點(diǎn)合理劃分了CPU資源。將速度控制,張力控制等對(duì)時(shí)間有苛刻要求的任務(wù)放在100ms中斷里實(shí)現(xiàn),將卷徑計(jì)算等變化速度較慢的任務(wù)安排在500 ms中斷里實(shí)現(xiàn),將長(zhǎng)度統(tǒng)計(jì)等計(jì)算精度很低的任務(wù)安排在Is中斷里實(shí)現(xiàn),將連鎖順序控制這樣要求響應(yīng)時(shí)間快,但并不苛刻的任務(wù)放在中斷級(jí)別最低的連續(xù)任務(wù)中執(zhí)行。這樣的劃分使得CPU的程序執(zhí)行周期保證在2 ms似內(nèi)完成。
開卷矯平縱剪生產(chǎn)線整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理、設(shè)備先進(jìn),系統(tǒng)投運(yùn)后運(yùn)行穩(wěn)定可靠,達(dá)到了生產(chǎn)工藝要求和技術(shù)指標(biāo),完全滿足生產(chǎn)工藝對(duì)速度、張力控制的要求。全線操作工人由原來的6人減為現(xiàn)在的4人,電氣設(shè)備達(dá)到無(wú)故障運(yùn)行,機(jī)組節(jié)電約30%,到2005年12月已處理不銹鋼卷18萬(wàn)t,創(chuàng)利稅1000萬(wàn)元,節(jié)能創(chuàng)效387萬(wàn)元。張力控制精度穩(wěn)態(tài)為1. 5%,動(dòng)態(tài)為3%,線速度精度穩(wěn)態(tài)達(dá)到1%,卷取糾偏精度控制在1 mm,整卷塔型小于3 mm,鋼卷卷徑由1520 mm增大到2000 mm,具備了生產(chǎn)20 t不銹鋼卷重能力。
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